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发布时间:2021-09-01 20:14:56 阅读: 来源:道钉厂家

高压变频器在冶金石化行业中的应用

摘要 介绍了高压变频器的技术特点及其在冶金石化行业中的应用情况。

关键字 高压变频器;冶金石化行业;应用

0 引言

随着我国经济的快速发展,国内能源消耗量逐年增大,但是,在我国一方面能源供不应求,另一方面能源浪费还比较严重,如何高效利用能源已经被国家摆在重要的战略位置。据业内专业人士估计,中国发电总量的60%以上消耗在电动机上。而中国目前电动机总装机容量已超过4亿kW,高压电机约占一半,高压电动机中近70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机,其中一半适合调速,即有约7500万kW的高压电机处在浪费能源的运行状态。从目前高压变频器的一般使用情况来看,平均节电率可达30%,在技术改造项目中,高压变频器的投入和使用,其节能效果是显而易见的。在新建项目中,高压变频器在风机、水泵类的应用也已经深入到钢铁、石油、化工各个行业,节能效果已经为大家所共识。

1 风光高压变频器的技术特点

山东新风光电子科技发展有限公司研制生产变频器已有十几年的历史,高压变频器技术已经相当成熟,并在各行各业中得到了广泛的应用。风光高压变频器以西门子新型IGBT作为主功率器件,采用高性能数字信号处理器DSP进行控制,精心设计的算法可以保证电机达到最优的运行性能。彩色液晶触摸屏实时监控系统运行状态,以高可靠性、易操作、高性能作为设计目标的风光高压变频调速器在激烈的市场竞争中得到用户的认可。

风光高压变频调速系统采用功率单元串联的结构方式,可靠性高。功率单元采用标准模块化设计,安装维护简单方便。并且每个单元都有旁路功能,当某个单元出现故障时,控制电路控制晶闸管将故障单元的输出短接,这样变频器仍能正常运行。单元主电路如图1所示。

它的输入侧采用干式移相变压器,可以实现36脉冲的整流方式,完全满足国家对电谐波的最严格的要求。在带负载时,电侧功率因数可达到0.95以上。在输出侧采用载波移相技术可以得到良好的正弦输出波形(见图2),输出dv/dt小,对电机及电缆的绝缘没有任何损害。利用三次谐波补偿技术提高了电源电压利用率,满足了异步电机对调速性能的需要。控制系统与功率单元采用光纤通信技术,有效解决了电磁干扰问题,并且实现了高压部分与控制系统之间的隔离,提高了整机的安全性和可靠性。

另外控制系统有一套独立于高压电源的供电体系,在不加高压的情况下,市电经过UPS输出一稳定的交流电,然后通过整流、滤波、稳压得到一个稳定的直流电压,由一个高频振荡器得到幅度稳定的高频电源,再由一系列高频变压器及相应的整流、滤波送到各单元的控制及驱动电路(见图3)。实际上是开关电源技术的另类应用。控制系统电源独立,通过高频变压器给各单元控制电路、驱动电路供电,容易实现高低压电路之间及驱动电路之间的隔离。而且可以在不加高压电、不加载的情况下,对整机进行调试,此时各点波形与主电路加电、加载时完全一样,只是输出电压幅度小。这对设备调试、检修和操作人员的培训十分方便。

变频器的用户操作监控系统界面十分友好和完善,采用彩色液晶触摸屏进行监控。可对变频器进行全部操作,包括参数设定、功能设定、运行操作、运行数据打印、故障查询等。主界面如图4所示。

2 风光高压变频器应用实例

我公司的高压变频器在钢铁、冶金、石化行业中应用已相当广泛,如在通钢、包钢、阿钢、莱钢、济钢、鞍钢、冶钢、辽河油田、胜利油田、大庆油田、齐鲁石化、巨化集团等大型企业中已得到广泛应用,下面介绍几个典型应用。

2.1辽河油田6kV/1800kW注水泵的变频改造(石油行业泵)

辽河新三联注水站投运一台型号为DFJAX112014年的注水泵,匹配电机型号为YB1800S的6kV/1800kW异步电动机,采用直接驱动方式控制,离心泵流量是通过控制出口阀门的开度进行调节,造成大量节流损失,离心泵及电动机运行在低效率工作区,能源浪费比较严重。夏秋季节注水量相应降低,运行中离心泵实际泵压为16.5MPa,注水管实际运行压力为12.5MPa,由于多泵注水实施并运行,当注水管压力升高到目前注水管实际注水压力以上时,将造成高压注水量减少,无法满足油井注水需求,同时污水量大于注水量将造成污水外排。为此注水电机运行时必须靠调节离心泵出口高压回流阀门来控制注水管压力,以维持联注水平衡。这样就使泵压与管干压平均压差达到4MPa以上,造成了大量的电能浪费。

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厂家经过综合调研和考虑,选用了山东新风光电子公司JD-BPF型号的高压变频器,通过应用,该变频器可靠性高,设计合理,变频器对电机具有软启动功能,启动时无冲击电流,减少了对电的污染;安装、维护和保养都比较方便,降低了值班人员的工作强度;降耗效果明显。现场的系统构成如图5所示。

本系统中,一方面在泵出口管线上安装一只高

可靠性压力传感器,将实测的压力信号与系统的配注压力(期望值)相比,并将其差值送往过程参数调节器(PID)进行比例和积分运算,最后将输出结果送给可编程控制器(PLC);另一方面在泵入口管线上安装一只流量计,用于监测系统实际总流量,将该值与系统配注量的差值再进行一次PID整定,最后将输出结果送给PLC。PLC根据所接收的两个PID整定信号,利用模糊推理的方法,在满足系统干压的前提下,系统及时自动调整高压变频器的输出频率从而控制变频泵的转速。由离心泵原理知,泵转速的变化可引起相应的排量变化,通过频率的变化以达到期望的排量值。通过上述闭环控制,使系统的实际压力和排量与系统的配注压力与配注量相接近。系统设计为闭环控制系统,流量和压力为系统的两个

主要参数,将系统实测的流量和压力信号与系统要求的流量和压力(期望值)进行双PID调节;通过模糊推理的方法自动寻优控制,根据推理结果,系统及时自动调整高压变频器的输出,并自动计算出变频器的最佳运行频率。

由流体力学可知,P(功率)=q(流量)×h(压力),流量q与转速n的一次方成正比,压力h与转速n的平方成正比,功率P与转速n的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速n可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。使用变频器前后的耗电情况统计见表1。

水泵电机安装变频器前后的注水单耗从6.79下降到5.38,不考虑其它方面的影响,则节电率=[(安装前耗电-安装后耗电)/安装前耗电]×100%

=[()/]×100%=43.88%

2.2浙江省衢州巨化硫酸厂冷却水循环泵的变频改造(化工行业泵)

浙江省衢州巨化硫酸厂是我国首批自己设计、制造、安装的重点硫酸生产企业,是浙江省最大的硫酸生产厂。在硫酸生产过程中,需要对水冷极板进行冷却,冷却水循环泵是硫酸生产工艺中的重要设备,过去冷却水循环泵均不调速,利用出口阀门来控制水流量和管压力,由于设备的选择都是按最大负荷情况来选型,在实际运行中设备留有较大的裕量,冷却水的流量与压力是通过冷却水循环泵出、入口联络管上的调节阀来进行调节,造成电动机运行效率较低,电能浪费。为降低企业生产成本,厂家领导经过反复论证,多方比较,决定选用我公司JD-BPF型高压变频器对冷却水循环泵进行变频调速节能改造,以解决能源浪费问题。用户冷却水循环泵的电动机为6kV/280kW异步电动机,额定转速985r/min,水泵为500S-35单级双吸离心泵。冷却水循环泵工作原理如图6所示,3台循环泵两开一备。

变频器控制3#循环泵,2#、1#循环泵一开一备。现在以冷却水母管压力为给定量,根据工艺所需母管压力调节循环泵转速,压力信号取自主管,目标压力值设定在0.24Mpa。电气设备改造一次回路图如图7所示。

设备改造工程于2005年1月完成,高压变频器一次试车成功,运行正常,运行频率在40Hz左右,保证了循环水的正常温度。

工频(50Hz)运行时,输入电压6kV,输入电流数据为:

5月27日14:30输入电流23.8A;

5月27日21:35输入电流26.4A;

5月28日08:00输入电流25.2A;

5月28日21:00输入电流24.8A;

小邓和她的同事就会马上跟进处理5月29日06:25输入电流24.1A;

工频运行时,平均电流i1=24.86A,功率因数cos渍1=0.85。

变频运行时,输入电压6kV,运行频率和输入电流数据为:

5月27日11:00频率41.55Hz,输入电流13.0A;

5月27日12:00频率41.55Hz,输入电流13.1A;

5月27日13:00频率41.55Hz,输入电流13.0A;

5月27日14:00频率41.其中包括材料发展创新、生产工艺发展创新和产品利用发展创新55Hz,输入电流13.2A;

具有过流、过压、过载等保护装置变频运行时,平均电流i2=13.07A,功率因数cos渍2=0.98。

每年节省用电=(i1cos渍1-i2cos渍2)×Ua×1.732×24×350=71.8万kW·h。

每年节省电费=71.8万kW·h×0.5元/kW·h=35.9万元。

由41Hz运行计算知,每年可以节电约71万kW·h,节省电费约35.9万元,变频运行时节电率达到40%。据统计设备运行频率在35Hz就可以达到工艺要求的出水压力,而春冬秋三个季节设备完全可以在35Hz运行,故节电率可达到50%左右。

2.3通化钢谋求共同发展铁集团高炉除尘风机的变频应用

通化钢铁集团有限公司是吉林省省属最大的国有工业企业和唯一的大型钢铁联合企业集团。

随着市场竞争的加剧,为提高产品市场占有率、竞争力,通化钢铁集团深化改革,加快一批项目建设,其中6#高炉(750m3)为新建项目之一。6#高炉在建设中吸取了以前旧高炉经验,采用了大量先进的生产工艺,高炉除尘风机的变频控制就是先进工艺的典型应用。以前旧高炉除尘风机一般是工频运行或液力耦合器控制,浪费了大量的能源。经过多方考察,比较性价比,通化钢铁集团决定选用山东新风光电子科技发展有限公司生产的JD-BP38-800F(800kW/10kV)型高压变频器,通过双方技术人员的合作,共同制定了6#高炉除尘风机的变频控制方案。

高炉生产为周期性间断出铁,高炉在出铁时,产生大量棕红色烟尘,此时要求风机高速运行;在不出铁时,产生烟尘相对较少,只需要很低的转速。利用变频器根据高炉实际需要对除尘风机进行变频调速控制,既保证和改善了工艺,又达到了节能降耗的目的。

出铁时,变频器高速运行,运行频率定为45Hz(可调);不出铁时,变频器低速运行,运行频率定为20Hz(可调)。用户的风机型号为Y,电机型号为

Y。高炉除尘风机工艺要求曲线如图8所示。

图中:a~b为风机升速时间,约1min(可调);

b~c为高炉出铁时间,约20min;

c~d为风机减速时间,约2min(可调);

d~e为风机低速运行阶段。

该系统生产周期约为1h,出铁时间为20min,间隔约40min,系统配置电机额定电流为59.5A,根据其它生产线的实际运行情况电机运行电流在55A左右。

高炉出铁变频高速运行45Hz时,电流为45A左右,在20Hz低速运行时,电流为15A左右。(一天中风机高速运行时间占40%,无停机时间)

P变=1.732×10×(45×0.98×40%+15×0.98×60%)=458kW

P工=1.732×10×55×0.86=819kW

节电率=(P工-P变)/P工×100%=44%

与原来旧系统相比较,变频器具有过流、短路、过压、欠压、缺相、过热等即《技术规程》所指芯板要到达难燃B1级多项保护功能,对电机的保护更加完善。改造后的调速系统随着高炉生产除尘的需要,调节风机的转速,进而调节风机的风量,满足高炉生产工艺的需要,工作强度大大降低。

3结语

我国基于IGBT的功率单元串联式多电平高压变频调速技术的研究是与世界同步进行的。随着我国工业的快速发展,变频器的使用越来越广泛。风光高压变频调速器经过多年的现场运行证明,它用于驱动风机、泵类设备节电效果显著,性能稳定、可靠性高。既节约了能源,又满足了生产工艺要求,且大大减少了设备维护、维修费用,直接和间接经济效益十分显著。


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